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絮凝法去除玉米淀粉廢水COD技術(shù)

2023-09-19 15:25:54 46

1、引言

玉米是世界的三大糧食作物之一,每年產(chǎn)量可達(dá)6億噸左右,美國和中國的玉米產(chǎn)量分別占據(jù)世界總產(chǎn)量的34%和22%,分別位于世界第一和第二位。玉米產(chǎn)量豐富,用途廣泛,是糧食作物中用量最大的工業(yè)原料。玉米深加工產(chǎn)業(yè)也因此被譽為“黃金產(chǎn)業(yè)”。自20世紀(jì)80年代以來,玉米深加工產(chǎn)業(yè)開始在我國快速發(fā)展,不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備,建起了一批生產(chǎn)規(guī)模在10萬噸甚至百萬噸以上的玉米深加工企業(yè)。玉米深加工行業(yè)的發(fā)展,為提高玉米附加值、穩(wěn)定玉米產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟、穩(wěn)定提高農(nóng)民收益、服務(wù)三農(nóng)做出了重大貢獻(xiàn)。

其中玉米淀粉是一種非常重要的工業(yè)原料,被廣泛應(yīng)用于各種行業(yè),如食品工業(yè)、制酒、制藥、紡織、化工等。但是玉米淀粉生產(chǎn)過程用水量很大,通常為5~13m3/噸玉米,也就意味著隨著淀粉的生產(chǎn),會產(chǎn)生大量的淀粉廢水,有人估計每生產(chǎn)1體積的淀粉就會產(chǎn)生10~20倍的廢水。廢水主要來源干玉米輸送洗滌水、玉米浸泡水、胚芽分離、黃漿廢水等工藝過程水,除此以外,還有少量地面沖洗水。玉米淀粉廢水為酸性高濃度有機廢水,COD值在8000~30,000mg/L之間,BOD值在5000~20,000mg/L之間,SS值為3000~5000mg/L,pH4~6。這些廢水主要含有淀粉、蛋白質(zhì)、有機酸、塵土、礦物質(zhì)及少量的油脂,易腐敗發(fā)酵,排入江河消耗水中的氧氣,促進(jìn)藻類及水生植物繁殖,排入量過大時,會使得河流嚴(yán)重缺氧,發(fā)生厭氧腐敗,散發(fā)臭味,魚、蝦、貝類等水生動物可能窒息死亡,對環(huán)境造成重大污染。

目前淀粉廢水通常采用絮凝法來處理,為研究絮凝法去除淀粉廢水COD的合適條件,經(jīng)與邢臺某集團協(xié)商,取現(xiàn)場二沉池出水進(jìn)行水中COD的去除實驗。

2、水處理系統(tǒng)概況

2.1 系統(tǒng)簡介

該污水處理系統(tǒng)日處理污水約1.5萬方,水處理工藝為厭氧+好氧+深度處理工藝,出水水質(zhì)指標(biāo)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.2 水廠進(jìn)、出水水質(zhì)參數(shù)

水廠進(jìn)、出水水質(zhì)如表1所示:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.3 系統(tǒng)工藝簡介

淀粉廢水首先進(jìn)入沉淀池進(jìn)行沉淀,在集水池中與電廠酸堿廢水及葡萄糖廢水混合進(jìn)行初步pH調(diào)節(jié),然后進(jìn)入生化池進(jìn)行生化處理,其中厭氧系統(tǒng)所產(chǎn)生的沼氣進(jìn)入發(fā)電系統(tǒng),污水再進(jìn)入好氧系統(tǒng),然后進(jìn)入二沉池實現(xiàn)泥水分離,部分污泥回流至生化池,另一部分進(jìn)入儲泥池進(jìn)行污泥處理;上清液經(jīng)絮凝池進(jìn)行深度處理,再進(jìn)入三沉池沉淀,上清液溢流排出。具體工藝流程圖如下(圖1):

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

3、絮凝機理

絮凝沉淀法屬于物理化學(xué)處理法的代表方法,將絮凝劑與助凝劑加入,使膠體溶液的穩(wěn)定性降低,去除分散狀態(tài)有機物的穩(wěn)定性,使之形成凝聚狀態(tài)的大顆粒物質(zhì),并將其從水中分離出來。該方法的主要處理對象是水中的膠體雜質(zhì)和微小懸浮物。無機絮凝劑、有機絮凝劑和微生物絮凝劑是絮凝劑的三類主要代表。無機絮凝劑用量小、沉降速度快、對濁度和色度去除效果較好、造價低、適用性強,主要為聚鋁類絮凝劑和聚鐵類絮凝劑;有機絮凝劑以季銨鹽、聚胺鹽和聚丙烯酰胺類絮凝劑為主;由于微生物絮凝劑具有無二次污染,毒害性小,絮凝效果好等優(yōu)點,近年來逐漸成為研究焦點。對研究者而言,高效、環(huán)保、成本低的絮凝劑是研究的主要目標(biāo)。

4、實驗方案

4.1 化學(xué)需氧量(COD)檢測方法

GB/T11914-1989《水質(zhì)-COD的測定重鉻酸鉀法》。

4.2 實驗藥劑

4.2.1 檢測試劑

1)重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液c(K2Cr2O7)=0.250mol/L。將重鉻酸鉀(K2Cr2O7)置于120℃烘干2h,準(zhǔn)確稱取12.258g重鉻酸鉀溶于水中,定容至1000ml。

2)硫酸?C硫酸銀溶液:稱取10g硫酸銀(Ag2SO4)加到1000mL濃硫酸(H2SO4)中使之溶解,放置1~2天使其溶解,避光保存,使用前小心搖動。ρ=100g/L。

3)試亞鐵靈指示劑。1,10-菲繞啉(1,10-phenanathrolinemonohydrate,商品名為鄰菲羅啉、1,10-菲羅啉等)指示劑溶液。溶解0.7g七水合硫酸亞鐵于50ml水中,加入1.5g1,10-菲繞啉,攪拌至溶解,稀釋至100ml。

4)硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液。

C≈0.05mol/L。

稱取19.5g硫酸亞鐵銨溶解于水中,加入10ml硫酸,待溶液冷卻后稀釋至1000ml。

臨用前,必須用重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液準(zhǔn)確標(biāo)定硫酸亞鐵銨溶液的濃度;標(biāo)定時應(yīng)做平行雙樣。

取5.00ml重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液置于錐形瓶中,用水稀釋至約50ml,緩慢加入15ml硫酸,混勻,冷卻后加入3滴(約0.15ml)試亞鐵靈指示劑,用硫酸亞鐵銨滴定,溶液的顏色由黃色經(jīng)藍(lán)綠色變?yōu)榧t褐色即為終點,記錄下硫酸亞鐵銨的消耗量V(ml)。以此計算硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度。

4.2.2 實驗試劑

三氯化鐵、聚合硫酸鐵(PFS)、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁(PAC)、陰離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、陽離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、非離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、氫氧化鈉、硫酸。

4.3 實驗設(shè)備

COD消解儀、錐形瓶、酸式滴定管、pH計、燒杯等。

4.4 實驗水樣

實驗用水取自邢臺某集團污水處理系統(tǒng)中二沉池出水,水質(zhì)情況如下表2:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

4.5 實驗方案

①取水廠二沉池出水,測量其中COD含量,分別放入幾個500ml的燒杯中,加入不同的實驗藥劑攪拌均勻,再投加氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)水中pH值,使水中的pH值維持在中性環(huán)境,再投加聚丙烯酰胺攪拌絮凝,沉降30min后,取各個水樣的上清液測量其COD含量;

②選?、僦蠧OD去除效果較好的藥劑,使用氫氧化鈉及硫酸進(jìn)行pH值的調(diào)節(jié),驗證pH值對COD去除的影響。

③選?、僦蠧OD去除效果較好的藥劑,維持②中合適的pH值,選用三種型號的聚丙烯酰胺(PAM)進(jìn)行對比實驗,篩選適合實際應(yīng)用的聚丙烯酰胺。

④選取①中COD去除效果較好的藥劑,維持②中合適的pH值,以及③中篩選出的聚丙烯酰胺,攪拌均勻后,沉降不同時間,分析沉降時間對對COD去除的影響。

通過以上步驟,逐步篩選出確定適合玉米淀粉廢水COD去除的絮凝劑、助凝劑、pH及沉降時間等影響因素。

5、實驗數(shù)據(jù)分析

5.1 絮凝劑篩選

絮凝劑是進(jìn)行絮凝沉降的關(guān)鍵,篩選一款合適的絮凝劑,能夠極大地提高玉米淀粉廢水COD的去除效果。本次實驗選用三氯化鐵、聚合硫酸鐵、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁進(jìn)行絮凝實驗,實驗結(jié)果如表3:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

分析圖2及圖3的數(shù)據(jù),可以看出,水中化學(xué)需氧量(COD)的含量隨著各種實驗藥劑投加量的增長,先降低后又有所提升。當(dāng)各種實驗藥劑的投加量為0.7ml時,水中的化學(xué)需氧量(COD)降至最低,當(dāng)各實驗藥劑的投加量超過0.5ml時,對水中化學(xué)需氧量(COD)的去除效果明顯降低。其中聚合硫酸鐵對水中化學(xué)需氧量(COD)的去除效果最好。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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這說明當(dāng)實驗藥劑投加量過少時,對膠體顆粒的粘附、架橋、交聯(lián)作用都不充分,膠粒不能充分地發(fā)生凝聚;當(dāng)實驗藥劑投加量過大時,單個膠粒表面都吸附鐵離子或鋁離子達(dá)到飽和,無法再與其它膠粒發(fā)生交聯(lián)作用,使膠體顆粒處于再穩(wěn)定狀態(tài)不易凝聚,因此影響到廢水中有機物的去除。

5.2  pH值對COD去除的影響

為驗證水溶液pH值對化學(xué)需氧量(COD)去除的影響,本次實驗選用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過加入不同量氫氧化鈉或硫酸來調(diào)節(jié)水中pH,再加入聚丙烯酰胺絮凝沉淀,最終測量水中COD含量,數(shù)據(jù)如下(表4):

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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分析圖4及圖5的數(shù)據(jù),可以看出隨水溶液pH值的上升,絮凝劑對COD的去除效果先提高后降低。水中pH值在6~8時,聚合硫酸鐵對COD的去除效果最好。玉米淀粉廢水原水樣的pH值為5.6左右,而聚合硫酸鐵(1%水溶液)的pH值在2~3,是強酸性溶液,加入到淀粉廢水后會使水中pH降低,為提高COD的去除效果,在投加聚合硫酸鐵后需投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)水溶液中的pH值。

5.3 聚丙烯酰胺類型對COD去除的影響

為驗證聚丙烯酰胺類型對化學(xué)需氧量(COD)去除的影響,本次實驗繼續(xù)使用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過加入氫氧化鈉來調(diào)節(jié)水中pH,使水溶液pH維持在6~8之間,再加入不同類型的聚丙烯酰胺進(jìn)行實驗,最終測量水中COD含量,數(shù)據(jù)如下(表5):

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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分析圖6及圖7的數(shù)據(jù),可以看出在聚合硫酸鐵投加0.5ml,水溶液pH值為6~8的條件下,等量投加時,各種型號的聚丙烯酰胺對COD的去除效果相差不大;聚丙烯酰胺投加量超過0.5ml時,COD的去除效果沒有明顯提升。

5.4 沉降時間對COD去除的影響

在實驗中,加入給各種藥劑攪拌后,一般會有一個靜置沉降的過程,使得形成的絮體可以在重力的作用下自行沉降到容器底部,完成固液分離。沉降時間過短則不利于絮凝產(chǎn)物的完全沉降,時間過長則是一種浪費。

為驗證沉降時間對COD去除的影響,本次實驗選用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)水中pH,使水溶液pH維持在6~8之間,再加入陰離子聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝沉淀,沉降不同的時間,測量不同時間段內(nèi)水中COD含量,數(shù)據(jù)如下(表6):

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由以上實驗數(shù)據(jù)(圖8和圖9)可以看出,在投加完各種實驗藥劑,攪拌均勻后,隨沉降時間的增長,COD去除效果迅速增長,但沉降時間超過30min之后,COD去除效果無明顯變化。這說明在30min時,溶液中的有機污染物就基本被絮凝下來了。再增加沉降時間沒有太多意義,反而會影響處理的效率。

6、實驗結(jié)論

本次實驗針對玉米淀粉廢水COD的去除問題展開研究,主要采用絮凝的手段,使用化學(xué)絮凝劑進(jìn)行實驗,再分析一些影響實驗的因素,得出如下結(jié)論:

1)采用室內(nèi)對比實驗,研究聚合硫酸鐵(PFS)、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁(PAC)、三氯化鐵對玉米淀粉廢水的絮凝效果。實驗結(jié)果顯示,聚合硫酸鐵對玉米淀粉廢水COD的去除效果較好。綜合考慮COD的去除成本,對于該水樣,聚合硫酸鐵的投加量控制在1000ppm時,有較高的性價比。

2)由于聚合硫酸鐵溶液呈強酸性,為能夠達(dá)到最好的處理效果以及使出水能夠達(dá)標(biāo)排放,在投加該藥劑時需要加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)水溶液pH值。通過實驗驗證,在其他實驗條件一致時,水中pH值控制在6~8時,水中COD的去除效果最好。

3)對于助凝劑(聚丙烯酰胺)的選擇,在實驗中,水中pH值控制在6~8,聚合硫酸鐵的投加量控制在1000ppm時,三種型號的聚丙烯酰胺對水中COD去除效果影響的差別不大。但考慮到實際工程處理時的經(jīng)濟成本,認(rèn)為陰離子聚丙烯酰胺作為玉米淀粉廢水COD去除的助凝劑較好。

4)藥劑投加結(jié)束,攪拌均勻后,需要進(jìn)行一段時間的靜置沉降,經(jīng)實驗驗證,沉降時間控制在30min左右,可以使得水中多數(shù)絮體重力沉降,實現(xiàn)水溶液的固液分離,從而達(dá)到COD的去除效果。

限于實驗條件,通過以上方法處理后的淀粉廢水COD含量依舊未能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。通過分析水體中的剩余部分COD無法通過絮凝方法有效去除,屬于小粒徑可溶解性分子,故建議通過強氧化的方式來進(jìn)行后續(xù)處理。

本次實驗所篩選條件對于水廠的實際應(yīng)用有一定的指導(dǎo)意義,可大量減少實際應(yīng)用中藥劑篩選及現(xiàn)場工藝調(diào)整所需時間及相關(guān)工作,從而降低水廠的運行成本,有較高的實際應(yīng)用價值。(來源:神美科技有限公司)

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