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半夏泡制廢水處理水解酸化+CASS工藝

2022-05-19 10:38:38 8

  半夏泡制廢水來(lái)自半夏加工的預(yù)處理階段,包括洗滌和浸泡等工序。廢水呈現(xiàn)乳白色,具有強(qiáng)烈異味,CODCr、NH3-N和SS含量高,且隨洗滌和浸泡工序及次數(shù)的變化發(fā)生很大變化。天水市某中藥材加工商行,每年8月至10月份加工半夏藥材及其它中藥材,每天加工半夏藥材1t,產(chǎn)生廢水8~9t,廢水中含有生物堿、有機(jī)酸、多糖、甾醇、半夏蛋白、氨基酸、揮發(fā)油及無(wú)機(jī)元素等多種化學(xué)成分。由于藥材加工工藝特點(diǎn),廢水為不連續(xù)排放。

  1、廢水水量、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)

  1.1 廢水水量

  設(shè)計(jì)處理總水量10m3/d,包括1m3/d的廠區(qū)生活污水。

  1.2 廢水水質(zhì)特點(diǎn)及排放標(biāo)準(zhǔn)

  該廠地處中國(guó)西北地區(qū),廢水處理達(dá)標(biāo)后直接排入地表水體。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。廢水水質(zhì)及出水標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、處理工藝流程

  混合廢水首先經(jīng)粗細(xì)格柵攔截塊狀及大的懸浮雜質(zhì)后進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池將不同泡制階段的廢水混合均勻水質(zhì);然后廢水進(jìn)入水解酸化池,水解酸化池出水進(jìn)入CASS反應(yīng)池,在CASS反應(yīng)池經(jīng)過(guò)好氧缺氧系統(tǒng)深度處理沉淀后,其出水達(dá)標(biāo)排放。CASS反應(yīng)池產(chǎn)生的剩余污泥回流至水解酸化池厭氧降解。工藝流程圖如圖1所示。

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  2.1 處理工藝特點(diǎn)

  針對(duì)半夏泡制廢水中懸浮物含量高,且高CODCr等特點(diǎn),采用水解酸化+CASS處理工藝,對(duì)間歇性排放廢水適應(yīng)強(qiáng),抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、工藝運(yùn)行靈活、生化處理效果好,出水水質(zhì)穩(wěn)定。水解(酸化)處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。水解酸化工藝根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長(zhǎng)速度不同,將厭氧處理控制在反應(yīng)時(shí)間較短的厭氧處理第一和第二階段,即在大量水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過(guò)程,從而改善廢水的可生化性,為后續(xù)處理奠定良好基礎(chǔ)。水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C(jī)物,特別是工業(yè)廢水,主要將其中難生物降解的有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C(jī)物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧處理。考慮到后續(xù)好氧處理的能耗問(wèn)題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預(yù)處理。CASS工藝是周期循環(huán)活性污泥法的簡(jiǎn)稱,又稱為循環(huán)活性污泥工藝。該工藝流程簡(jiǎn)單、占地面積小、投資低、生化反應(yīng)動(dòng)力強(qiáng)、沉淀效果好、運(yùn)行靈活、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、污泥不易膨脹、剩余污泥量少,而且脫氮除磷效果好,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于不同種工業(yè)廢水的工程實(shí)踐中,取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益。

  因此半夏泡制廢水中生物堿、有機(jī)酸、多糖、甾醇、半夏蛋白、氨基酸、揮發(fā)油等大分子有機(jī)物先在水解酸化池中分解成小分子有機(jī)物,然后進(jìn)入CASS反應(yīng)池,再經(jīng)好氧―缺氧系統(tǒng)處理,有機(jī)物最終被氧化為二氧化碳和水,有機(jī)氮和無(wú)機(jī)氮經(jīng)過(guò)硝化―反硝化生物作用還原為氮?dú)忉尫拧?/p>

  3、主要處理構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

  3.1 調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)池為鋼筋砼結(jié)構(gòu),采用地埋式建造。尺寸5.0m×3.0m×3.0m,有效容積為36m3,HRT為3.6d,不僅起到調(diào)節(jié)水質(zhì)作用,同時(shí)作為事故應(yīng)急池。調(diào)節(jié)池安裝2臺(tái)潛污提升泵進(jìn)水(1用1備),流量6m3/h,揚(yáng)程10m,功率0.75kW。

  3.2 水解酸化池

  水解酸化池同CASS反應(yīng)池合建,鋼筋砼結(jié)構(gòu),采用地下2m地上3m建造方式。水解酸化池尺寸2m×3m×5m,有效容積24m3。水力停留時(shí)間為2.4d,表面負(fù)荷為1.0m3/(m2?h),容積負(fù)荷為0.5kg/(m3?d),水解酸化池中安裝1臺(tái)潛水?dāng)嚢杵?,功率?.5kw。CASS反應(yīng)池尺寸為4m×3.0m×5m,有效水深4.0m,有效容積為48m3,其中缺氧區(qū)容積為12m3,好氧區(qū)容積36m3,容積負(fù)荷為0.26kg/(m3?d),采用浮筒式潷水器,潷水深度0.8~1.2m,潷水體積9.6m3~14.4m3??諝鈹U(kuò)散采用旋曝氣頭,鼓風(fēng)機(jī)為回轉(zhuǎn)式低噪音風(fēng)機(jī)2臺(tái)(1用1備),型號(hào)HD-501S,風(fēng)量1.4m3/min,風(fēng)壓50kPa,功率2.2kW。

  4、工程調(diào)試

  為了快速啟動(dòng)水解酸化池及CASS反應(yīng)池,污泥接種采用投加城市污水處理廠厭氧消化脫水污泥,投加量約為0.5t,直接一次性分別投加到水解酸化池和CASS反應(yīng)池。在啟動(dòng)初期,廢水進(jìn)入水解酸化池后,每天間歇啟動(dòng)潛水?dāng)嚢杵?,以保證污泥充分懸浮,快速培養(yǎng)厭氧菌群。等廢水進(jìn)入CASS反應(yīng)器后,采用間歇曝氣方式,曝氣2~4h,沉淀2h,繼續(xù)曝氣2~4h。廢水達(dá)到CASS反應(yīng)池潷水水位后,將上清液排放。整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定調(diào)試15d后,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,活性污泥性能良好,活性污泥表現(xiàn)為絮凝體較大,沉降性好,污泥沉降比SV在30~40,污泥濃度3000~4000mg/L,出水水質(zhì)清澈。鏡檢觀察出現(xiàn)的生物有鐘蟲(chóng)屬、蓋蟲(chóng)屬、有肋木盾纖蟲(chóng)屬、獨(dú)縮蟲(chóng)屬、聚縮蟲(chóng)屬、各類吸管蟲(chóng)屬、輪蟲(chóng)類、累枝蟲(chóng)屬、寡毛類等固著型種屬或匍匐型種屬。

  5、運(yùn)行結(jié)果及分析

  系統(tǒng)自2016年8月運(yùn)行以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。從表2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)對(duì)對(duì)COD、BOD5和氨氮都有很高的去除率,分別為97.7?、98.0?和96.3?以上,出水水質(zhì)均達(dá)到國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

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  6、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析

  廢水處理站總投資為27.0萬(wàn)元,主要運(yùn)行費(fèi)用為電費(fèi),每天24元,由于污水處理站運(yùn)行靈活,設(shè)備操作簡(jiǎn)單,管理人員為廠區(qū)人員兼職。對(duì)于排水量小,污染物濃度較高,廢水排放為間歇性生產(chǎn)企業(yè),該工藝適應(yīng)強(qiáng),運(yùn)行管理方便,運(yùn)行費(fèi)用低。廢水處理設(shè)施運(yùn)行后,可處理廢水900t/a,削減COD為2.2t/a,削減氨氮69.3kg/a,大大減輕了水體污染,環(huán)境效益明顯。

  7、結(jié)論

  針對(duì)半夏泡制藥材加工企業(yè),廢水排放量小,間歇性排放,廢水中CODCr、懸浮物、NH3-N濃度較高等特點(diǎn),采用水解酸化+CASS工藝,對(duì)廢水中的有機(jī)污染物進(jìn)行厭氧―缺氧―好氧處理,同時(shí)進(jìn)行了硝化―反硝化生物脫氮,對(duì)氨氮去除效率高。該工藝具有耐沖擊負(fù)荷高、處理效率高、運(yùn)行靈活、設(shè)備操作簡(jiǎn)單及系統(tǒng)啟動(dòng)快等優(yōu)點(diǎn)。該廢水處理站建成后不僅滿足了現(xiàn)階段生產(chǎn)廢水處理需求,也能滿足該廠后續(xù)生產(chǎn)擴(kuò)張的需要。由工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,水解酸化池出水中氨氮升高,主要是由于植物蛋白水解后造成,但經(jīng)過(guò)CASS工藝后依然取得非常好的氨氮去除率,使出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。(來(lái)源:天水市環(huán)境監(jiān)測(cè)站)

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