磁窯溝煤業(yè)礦井污水處理系統(tǒng)改造工藝
1、概況
煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占70%以上,煤炭開采過程中排放大量廢水,若不經(jīng)處理直接排放,勢必對環(huán)境造成污染,同時造成水資源的浪費,無法實現(xiàn)環(huán)境保護和水資源循環(huán)利用。
山西河曲晉神磁窯溝煤業(yè)有限公司位于忻州市河曲縣鹿固鄉(xiāng),該區(qū)域處于山地區(qū)域,常年干旱少雨,年降水量211.4~714.3mm,年蒸發(fā)量1805.7mm,蒸發(fā)量一般是降水量的4倍,水資源匱乏,且地表水多為間歇性河流,枯洪水季節(jié)流量相當懸殊。因此,在礦井生產(chǎn)過程中處置和利用好煤礦污水資源,對磁窯溝煤業(yè)生態(tài)環(huán)境保護、水資源保護及綜合利用,降低成本以及可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
磁窯溝煤業(yè)原礦井污水處理站處理能力為100m3/h,采用“預沉調(diào)節(jié)+多介質(zhì)過濾+陶瓷膜過濾”工藝,執(zhí)行《煤炭工業(yè)污染物排放標準》(GB20426-2006)。根據(jù)山西省人民政府辦公廳《關于印發(fā)山西省水污染防治2018年行動計劃的通知》(晉政辦發(fā)[2018]55號)及《忻州市人民政府辦公廳關于印發(fā)忻州市水污染防治2018年行動計劃的通知》(忻政辦發(fā)[2018]103號)要求,煤礦外排礦井水2018年12月31日前執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準,磁窯溝煤業(yè)井下污水處理站現(xiàn)有工藝不能滿足新標準要求,需進行提標改造。因此,結(jié)合原礦井污水處理站存在的問題等實際因素,對污水處理站重新進行規(guī)劃設計并進行改造。
2、礦井污水處理站
磁窯溝煤業(yè)礦井污水處理站建設于2012年,設計處理能力100m3/h,10月份建成投用,采用“預沉調(diào)節(jié)+多介質(zhì)過濾+陶瓷膜過濾”工藝,執(zhí)行《煤炭工業(yè)污染物排放標準》(GB20426-2006),如圖1所示。
改造前井下涌水量約為90m3/h,即2160m3/d,井下采掘過程產(chǎn)生的廢水匯集到中央水倉,中央水泵房設置4臺型號為MD280-43x5排水泵,電機功率250kW,1用2備1檢修,涌水經(jīng)2趟ф219mm水管,排至距地面180m的污水處理站預沉調(diào)節(jié)池內(nèi),相當于200~220m3/h的水量連續(xù)運行10~12h,排水量和時間相對集中。
3、原礦井污水處理站存在的問題
3.1 預沉調(diào)節(jié)池容量偏小
原礦井污水處理站預沉調(diào)節(jié)池容積為800m3,受水文地質(zhì)條件的影響,目前井下涌水量較原地質(zhì)報告有所增大,按200~220m3/h相對集中水量計算,水流停留時間較短,沉淀預處理效果差。目前預沉調(diào)節(jié)池長深比為25/5.4=4.63,參考平流沉淀池的要求,根據(jù)《室外排水設計規(guī)范》GB50014規(guī)定,為了控制池內(nèi)的流速與沉降距離,平流沉淀池長度與有效水深之比不宜小于8,否則水流不易均勻平穩(wěn),影響沉淀效率。煤礦井下涌水懸浮物濃度較大,由于沉淀效果差、排泥困難,導致未經(jīng)有效處置的污水進入多介質(zhì)過濾器和陶瓷膜過濾器,加重了過濾設備的負擔。
3.2 未設置混凝沉淀環(huán)節(jié)
正常情況下進入多介質(zhì)過濾器懸浮物不宜超過30mg/L,根據(jù)實操經(jīng)驗,進入過濾處理單元時,礦井水的濁度要<20NTU,否則會造成過濾器頻繁啟動及反沖洗,嚴重時會造成濾料板結(jié)。原處理系統(tǒng)沒有設置混凝沉淀段,礦井污水中的懸浮物未經(jīng)有效預沉處理直接通過多介質(zhì)過濾器和陶瓷膜過濾器截留,設備負荷嚴重超標,造成過濾器內(nèi)部嚴重板結(jié)、堵塞。
3.3 未設置污泥濃縮裝置
原系統(tǒng)配套有一座污泥濃縮池,泥水分離效果差,未達到進入板壓環(huán)節(jié)要求條件而直接進入板框壓濾機,造成板框壓濾機工作周期增長且壓泥效果不佳。
3.4 加藥裝置不完善
原系統(tǒng)設置有PAC和PAM加藥裝置各1臺,僅有儲藥箱和簡易攪拌裝置,無流量泵,藥劑靠操作人員經(jīng)驗投加,自流進入池體,不能實現(xiàn)藥劑的科學配比和計量功能。
3.5 控制系統(tǒng)不完善
原系統(tǒng)投運前沒有形成完整操控系統(tǒng),有的閥門為氣動,有的為手動,沒有實現(xiàn)原設計方案既定效果,且部分閥門沒有開關可視功能,閥門的開啟度不能保證;指令不暢、存在誤動作。
3.6 反沖洗系統(tǒng)存在問題
由于過濾器前的預處理效率低,過濾器的反沖洗次數(shù)頻繁,加之反沖洗水泵選型不當,泵的流量、揚程偏小,整個反沖洗系統(tǒng)運行效率低,濾料沖洗不到位,直接影響系統(tǒng)的正常運行,降低了污水處理站的處理效率。
4、提標改造設計方案
4.1 處理站規(guī)模的確定
為確保礦井生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展及正常接序,考慮到后期礦井下水平延深,礦井涌水量增加等因素,提標改造在充分利用現(xiàn)有設施、設備基礎上,處理站規(guī)模按240m3/h考慮,其中一期提標改造規(guī)模維持現(xiàn)有100m3/h,建(構(gòu))筑物按240m3/h設計,預留礦井下水平延深二期工程140m3/h設備位置。提標改造土建考慮了后期水處理站的擴建,在充分利用現(xiàn)有建(構(gòu))筑物的基礎上,既考慮了污水處理站的平面布置,又給后期處理站擴建降低了成本。
4.2 設計進水水質(zhì)
設計進水水質(zhì)見表1。
4.3 提標改造工藝的確定
提標改造后工藝流程如圖2所示。
4.4 主要生產(chǎn)建(構(gòu))筑物改造
4.4.1 擴建預沉調(diào)節(jié)池
在原800m3預沉調(diào)節(jié)池前端新建一座容積約為700m3的預沉調(diào)節(jié)池,新建的調(diào)節(jié)池長深比為8.5,滿足平流沉淀池長深比的要求。改造后預沉調(diào)節(jié)池總?cè)莘e為1500m3,按240m3/h的井下涌水量計算,污水停留時間為6.25h,符合《煤炭工業(yè)給水排水設計規(guī)范》GB50810-2012第3.4.5要求(調(diào)節(jié)池按6~10h的正常涌水量計算),池底設置程控式刮泥裝置,定量、定期清理污泥。解決了原調(diào)節(jié)池污水停留時間短、預沉效果差,排泥困難等問題。
預沉調(diào)節(jié)池1座,分二格,單格尺寸為28.6mx4.0mx4.0m,沉淀形式采用平流式,進水端設置污泥斗,污泥斗上寬4.0m,下部寬1m,深度2.6m,共2個。污泥斗內(nèi)污泥由污泥泵房的渣漿泵提升至污泥池中,污泥泵房內(nèi)設3臺污泥渣漿泵(2用1備);集水渠設置潛水提升泵3臺(2用1備),預沉調(diào)節(jié)池池底部各設1臺液壓往復式刮泥機。
4.4.2 綜合凈化間(預留遠期設備安裝位置)
凈水車間采用局部二層結(jié)構(gòu),內(nèi)設凈化間、污泥脫水間及加藥間、風機房、配電室及集控室,平面尺寸34.5mx12.0m,輕鋼結(jié)構(gòu)。其中藥劑庫設在原污泥脫水間內(nèi)。
(1)高密度迷宮斜管沉淀池。
根據(jù)磁窯溝煤業(yè)井下污水初始水質(zhì)資料化驗結(jié)果,結(jié)合原系統(tǒng)在實際運行中存在的問題,提標改造在污水進入過濾器前,對污水進行有效的混凝沉淀,在預沉調(diào)節(jié)池后增設三級高密度迷宮斜板凈化裝置。該裝置集反應、絮凝、破乳除油、沉淀、集泥、排泥、排污等系列工藝于一體,是專門針對煤礦礦井污水處理的高效沉淀裝置,單體采用全自動運行,無需人員操作,是實現(xiàn)礦井水凈化再利用和自動化管理的重要凈水單元。
高密度迷宮斜板凈水器1套(預留1套位置),單臺處理水量Q=120m3/h,混凝反應時間20min,沉淀表面負荷3.2m3/m2?h,全自動+手動排泥。
(2)污泥脫水間。
將原板框壓濾機和污泥螺桿泵重置安裝在綜合凈化間,設2層,壓濾機安裝于2層,1層為運料間。在綜合凈化車間內(nèi)增設污泥濃縮罐1臺,與原污泥濃縮池配套使用。罐體直徑2.5m,高5.0m,濃縮上清液回流至預沉調(diào)節(jié)池內(nèi),有效解決了泥水分離問題,提高了板框壓濾機的工作效率。
(3)加藥間。
在新建預沉調(diào)節(jié)池、高密度迷宮斜板凈化裝置流程環(huán)節(jié)均設置自動加藥裝置,實現(xiàn)藥劑科學配比和自動計量加藥??紤]到水質(zhì)可能發(fā)生波動等因素,增設應急加藥系統(tǒng)。主要為高錳酸鉀投加裝置1套,粉末活性炭投加裝置1套,NaClO加藥裝置1套,每套加藥裝置均配套有3m3儲藥罐、SS304不銹攪拌器,加藥計量泵等。
4.4.3 新建中間水池
根據(jù)增設高密度迷宮斜板凈化裝置實際所需,配套增設中間水池一座,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積87.5m。高密度迷宮斜板凈化裝置內(nèi)的出水自流入中間水池,通過提升泵進入多介質(zhì)過濾器、陶瓷膜過濾器,實現(xiàn)了污水系統(tǒng)化、流程化、規(guī)范化達標處理。
4.4.4 原過濾及地下設備間
(1)過濾器濾料的更換及局部改造。
對現(xiàn)有多介質(zhì)過濾器的濾料進行了更換,對過濾器支撐層、濾盤、濾帽及反沖洗頭進行了改造。對現(xiàn)有陶瓷膜過濾器內(nèi)部濾管進行了更換,提高了過濾器的工作效率,優(yōu)化了過濾單元,提高了效率。
(2)反沖洗系統(tǒng)的完善。
原過濾裝置反沖洗水泵流量偏小,濾盤支撐層損壞,濾帽堵塞,反沖洗效率低。提標改造重新更換了反沖洗水泵,將原使用的普通槽鋼托盤支撐架改為雙層焊接高強度工字鋼背靠式,承壓和載重強度提高,延長設備使用壽命;將原厚度為0.8cm的普通鋼制托盤改造為1.2cm厚的錳鋼托盤,強度增加,更加經(jīng)久耐用;將濾盤上的塑料制過濾帽改造為高強度篩式聚氯乙烯塑料過濾墊層;將原4.1m托盤上使用的160個直徑為3cm的塑料制過濾帽改造為使用260個直徑為2cm厚度為0.2cm的高強度篩式聚氯乙烯塑料過濾墊層,不僅增加了水孔的數(shù)量,而且加大了過濾量,提升了反沖洗效率。
4.5 自控系統(tǒng)的改造
對原有氣動門和手動閥門進行了統(tǒng)一更換,常用閥門全部設置為氣動自動閥門,且安裝有開關可視裝置,實現(xiàn)自動化、程序化控制。
4.6 建成后實際運行效果
建成后考察指標均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準要求,見表2。
5、結(jié)語
通過采用“混凝+沉淀+迷宮斜板沉淀+多介質(zhì)過濾+陶瓷膜過濾”處理工藝,提標改造后的礦井污水處理站出水水質(zhì)達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準,同時按照環(huán)保要求,建設有巴歇爾槽,排水口處安裝有在線監(jiān)測系統(tǒng),與忻州市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),數(shù)據(jù)實時上傳。改造后的系統(tǒng)工藝先進,實用性強,技術可靠,能實現(xiàn)自動化控制和集約化管理,且經(jīng)濟合理、高效節(jié)約,系統(tǒng)實際使用中運行穩(wěn)定,達到了提標改造的預期效果。(來源:山西河曲晉神磁窯溝煤業(yè)有限公司)